GMC高溫布袋除塵器采用高壓(0.5~0.4MPa)大流量脈沖閥逐條濾袋噴吹清灰的技術(shù),能夠從大量粉塵(顆粒£5μm,含量³70%以上)的氣體中,把99.9%以上的粉塵收集下來。其在水泥行業(yè)對立窯、烘干機、熟料冷卻機等的廢氣中都能穩(wěn)定的運行,且排放濃度低于100mg/Nm3。
GMC高溫布袋除塵器具有國內(nèi)水平,其主要技術(shù)屬于國內(nèi)創(chuàng)。目前在新的環(huán)保條件下,不僅廣泛用于水泥廠的粉塵治理,而且廣泛用于非金屬礦微粉深加工領(lǐng)域,在電力、、冶金、鋼鐵等行業(yè)也有較好的應(yīng)用前景。
GMC高溫布袋除塵器結(jié)構(gòu)組成:
1、箱體:包括袋室、預收塵室、凈氣室、多孔板、濾袋、骨架。箱體設(shè)計耐壓9000Pa。
2、噴吹系統(tǒng):主氣管、噴吹管、脈沖閥、控制儀。
3、灰斗及排灰部分有兩種形式:一種為灰斗直接與卸灰閥連接,另一種為灰斗通過輸送設(shè)備(如螺旋輸送機)與卸灰閥連接。
布袋除塵器常見故障的原因分析與調(diào)試過程問題分析
【一】、布袋除塵設(shè)備常見故障的原因分析
常見故障的原因分析、探討經(jīng)過多年實踐,不斷總結(jié)經(jīng)驗教訓,導致布袋除塵設(shè)備難以正常運行而常發(fā)生上述故障的因素較多,但主要有以下幾方面原因:
1)由于粗粉分離器內(nèi)錐鎖氣器、粗粉分離器回粉管鎖氣器、細粉分離器下粉鎖氣器不嚴密、粗粉分離器折向擋板調(diào)整欠佳以及系統(tǒng)泄漏等原因,使粗粉分離器、細粉分離器效率下降,導致進入布袋收塵器的粉塵濃度超過設(shè)計值70g/Nm³,致使除塵器布袋超負荷運行,效率自然下降。另外,制粉系統(tǒng)超負荷運行,也致使布袋除塵設(shè)備超負荷運行。
2)由于布袋較高耐溫能力為150℃,運行調(diào)整不佳或布袋積粉自然均會導致布袋著火燒毀。
3)制粉系統(tǒng)運行時,磨煤機出口介質(zhì)正常溫度為100℃(布置在其后的布袋除塵設(shè)備處介質(zhì)溫度≤100℃),高于130℃或低于90℃系統(tǒng)都會自動停運??梢姡品劢橘|(zhì)的溫度在一定范圍,太高則煤粉易爆燃、布袋易著火燒毀;太低則干燥能力下降,煤粉潮濕,易粘在布袋上,引起乏氣流量減小,制粉出力下降,同時低溫腐蝕加劇。
然而,由于制粉系統(tǒng)抽取的爐煙本身含有水蒸汽(燃燒生成產(chǎn)物),以及原煤水份重、振打空氣帶水,乏氣中必然存在大量的水份,而且布袋除塵設(shè)備及其后部管路是乏氣也是水蒸汽的排放口,運行中正常溫度為100℃,再加上布袋收塵器箱體內(nèi)因低溫腐蝕漏入冷風進一步降低乏氣溫度,使之低于煙氣結(jié)露溫度而結(jié)露等,而這些水份然后全部聚集在乏氣中,使煤粉變得潮濕,極易粘在布袋上導致通流截面減小,通風阻力加大,乏氣流量降低,制粉系統(tǒng)出力下降,制粉電耗增加。
4)由于制粉系統(tǒng)采用抽取爐膛燃燒器下部中溫爐煙并摻合部分調(diào)溫熱二次風作為制粉介質(zhì),爐煙中不可避免地存在SO2、SO3、水蒸汽等物質(zhì),加上上述原因乏氣溫度常低于結(jié)露溫度,乏氣中有亞硫酸、硫酸等腐蝕性物質(zhì)生成,因而布袋收塵器箱體及其后部管道的低溫腐蝕不可避免。
【二】、脈沖布袋收塵器調(diào)試過程出現(xiàn)問題及分析
1、煙氣溫度
調(diào)試初期,由于處于水泥生產(chǎn)的旺季,廠家為了趕訂單,整個立窯處于嚴重超負荷深暗火運行狀態(tài),其結(jié)果是立窯出口處煙氣溫度很低,在40~50之間波動。雖然煙管和除塵器都采取了保溫措施,除塵器濾袋處的溫度也只在40左右,煙氣結(jié)露嚴重。
布袋出現(xiàn)了局部“糊袋”現(xiàn)象,阻力劇增,風機不能正常工作。
為保證除塵器正常運轉(zhuǎn),唯有適當提高立窯煙氣的出口溫度到70~110。建議廠家采用兩個措施,一是適當降低產(chǎn)量,二是提高燒窯水平,控制在淺暗火操作,目的是使立窯煙氣溫度基本可提高到70~90。同時,為進一步降低煙氣的熱損失,對整個單機脈沖除塵器系統(tǒng)的保溫和密封性能進行了檢查和修補。采取了這些綜合措施后,“糊袋”問題得到解決。由于除塵器濾袋表面的聚四氟乙烯薄膜對煙塵具有良好的剝離性能,當較長時間處于高溫狀態(tài)時,因局部“糊袋”而產(chǎn)生的塵塊被烘干后,在噴吹時自動脫落,除塵器濾袋也得以自動修復。
為防止“燒袋”,除塵器在設(shè)計時充分考慮了溫度控制系統(tǒng)。當煙氣溫度大于260時,混風氣動蝶閥自動打開,冷空氣通過混風管混入立窯煙氣中,使煙氣溫度下降到260以下。若混風后,煙氣溫度仍大于260混風氣動蝶閥自動關(guān)閉,旁通煙囪蝶閥自動打開,同時風機自動停機,立窯煙氣通過部分沉降室后直接外排。此時,看火工和操作工要及時采取措施,把窯面溫度降下來,以免長時間煙氣超標外排。
2、噴吹空氣量及噴吹周期
對脈沖布袋收塵器而言,清灰效果好壞主要由噴吹空氣量和噴吹周期決定。本除塵器在初期選配的空壓機氣量為0.9m/min,貯氣罐,除塵器濾袋排與排之間噴吹時間間隔為l0s,共有12排。調(diào)試時發(fā)現(xiàn),清灰效果較差,尤其當煙氣溫度偏低時。分析原因,主要是壓縮空氣量偏少,加上噴吹周期又較短,造成噴吹力不夠。后把空壓機換成氣量為1.5/min除塵器濾袋排與排之間噴吹時間間隔則改為20s,噴吹清灰效果得到大大改變。
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