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東光縣天誠(chéng)機(jī)械廠 .

溶劑脫蠟、酮苯脫蠟、脫蠟設(shè)備、 潤(rùn)滑油溶劑脫蠟、蠟精致設(shè)備

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福建脫蠟設(shè)備制造廠家-天誠(chéng)機(jī)械廠生產(chǎn)溶劑脫蠟
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產(chǎn)品: 瀏覽次數(shù):17福建脫蠟設(shè)備制造廠家-天誠(chéng)機(jī)械廠生產(chǎn)溶劑脫蠟 
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最后更新: 2024-11-09 09:19
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溶劑脫蠟是石油產(chǎn)品精制的一種重要方法。潤(rùn)滑油原料通過溶劑稀釋和冷凍,使其中的蠟結(jié)晶析出,從而降低潤(rùn)滑油凝固點(diǎn)的過程。工業(yè)上將含蠟原油通過原油蒸餾所得到的潤(rùn)滑油餾分,經(jīng)過溶劑精制、溶劑脫蠟和加氫精制可制成潤(rùn)滑油和石蠟。
溶劑脫蠟廠技術(shù)發(fā)展概況與提高蠟收率工藝調(diào)整
[一]、酮苯脫蠟設(shè)備廠技術(shù)發(fā)展概況
1國(guó)際酮苯脫蠟設(shè)備廠技術(shù)的發(fā)展
隨著石油制取潤(rùn)滑油的需要,脫蠟技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生。人們采用的脫蠟辦法是冷凍沉降法,這種脫蠟法后來(lái)發(fā)展為冷榨脫蠟,即將原料油放人溶劑脫蠟廠內(nèi)用冷凍劑冷卻代替天然冷凍,用壓榨過濾代替自然沉降。隨著生產(chǎn)的發(fā)展,人們需要豁度較高的潤(rùn)滑油。
使用的溶劑是丙酮和苯的混合溶劑,蠟的分離采用了回轉(zhuǎn)式過濾機(jī)。以后的改進(jìn)是以丁酮代替丙酮、甲 苯代替苯,這就是酮苯脫蠟設(shè)備廠過程,是現(xiàn)代用得較廣泛的脫蠟工藝。
酮苯脫蠟設(shè)備廠工藝出現(xiàn)以來(lái),酮苯脫蠟設(shè)備廠仍然是較常用的工藝,所用溶劑主要是丁酮一甲 苯。
2我國(guó)酮苯脫蠟設(shè)備廠技術(shù)的發(fā)展
我國(guó)酮苯脫蠟設(shè)備廠裝置于1954年在大連石化公司煉油廠建成投產(chǎn),采用溶劑為丙酮一苯一甲 苯。從1977年脫蠟溶劑逐步改為丁酮一甲 苯溶劑,現(xiàn)已廣泛使用。
在工藝技術(shù)上,我國(guó)逐步開發(fā)了稀釋點(diǎn)后移、多效蒸發(fā)、溶劑干燥、蠟膏冷量利用、稀冷脫蠟、濾液循環(huán)等新工藝。由于這些新工藝的改進(jìn)和操作水平的提高,脫蠟裝置的能耗、溶劑消耗大幅下降。
[二]、提高蠟收率的工藝調(diào)整
裝置改為單脫以后,設(shè)計(jì)的脫蠟段制冷量出現(xiàn)過剩情況,為充分利用裝置冷量,把脫蠟段過剩的冷量移至脫油段使用,通過降低段脫油段過濾溫度,減少了低熔點(diǎn)石蠟組分的損失,達(dá)到增產(chǎn)石蠟的目的。
潤(rùn)滑油溶劑脫蠟設(shè)備廠在實(shí)際生產(chǎn)中,通過現(xiàn)場(chǎng)改造,把原并聯(lián)的溶劑氨器冷卻器改為串聯(lián),把一臺(tái)-15℃氨氣冷卻器改為-25℃,以達(dá)到深冷降溫的作用。新增一條溶劑管線用于轉(zhuǎn)移脫蠟段溶劑至脫油段,控制脫油段溫度提升幅度,實(shí)現(xiàn)脫油段低溫過濾。
1裝置原料
裝置加工的原料為蒸餾裝置減三線蠟油,從原料性質(zhì)分析數(shù)據(jù)看,原料性質(zhì)基本保持穩(wěn)定。
2調(diào)整過程
裝置為了提高蠟收率,在調(diào)整脫油段過濾溫度操作中,按以下兩步進(jìn)行。
一步,裝置設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)是以雙脫制定的,裝置冷凍能力大,脫蠟段進(jìn)料溫度低,單脫時(shí)可以通過停用脫油段加熱器來(lái)降低脫油段進(jìn)料溫度,提高蠟收率。
二步,為進(jìn)一步降低脫油一段、二段過濾溫度,對(duì)裝置進(jìn)行適應(yīng)性改造,將剩余制冷能力和脫蠟段低溫溶劑挪到脫油段使用,來(lái)降低脫油段溶劑溫度。
為防止由于過濾溫度降低帶來(lái)的質(zhì)量波動(dòng),脫油一段增開了一臺(tái)濾機(jī),通過增加過濾面積達(dá)到降低過濾速度的目的,的控制了蠟含油指標(biāo),保證產(chǎn)品質(zhì)量合格。
東光縣天誠(chéng)機(jī)械廠(http://www.dgtczlj.com)從事石蠟成型機(jī)、溶劑脫蠟全自動(dòng)石蠟成型機(jī)產(chǎn)品銷售國(guó)內(nèi)50多家大中型石油化工企業(yè)。多年來(lái)在石化機(jī)械方面具有較高的聲譽(yù)。熱忱歡迎各界朋友惠顧本廠,攜手合作!
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