為提高模具鋼產品——公司拳頭產品的盈利水平,今年以來,在做好提產增效的同時,大連特鋼大力開展工藝降本增效工作并取得了顯著成效,從而進一步增強了模具鋼產品的市場競爭力?! 〖夹g中心模具鋼室以保證產品質量為前提,不斷探索產品工藝優(yōu)化的新方法和新措施,并積極開展技術攻關,使多項模具鋼產品實現工藝降本增效?! L166H前期生產周期長、生產成本高,公司技術中心及第二軋鋼廠技術人員結合生成經驗,通過數據分析,擬對DL166H所有規(guī)格全部采用一次回火工藝。前期分組距進行試驗,至6月份所有組距全部采用一次回火。硬度檢驗時現場跟蹤,并抽取部分規(guī)格送實驗室檢驗硬度,經檢驗,硬度一次合格率達98%;檢驗鋸切端面,全部合格。通過優(yōu)化DL166H回火工藝,1—7月份共創(chuàng)效66.94萬元?! S136、DC53等高合工類扁鋼品種前期采用鍛造開坯生產,工序費用高,成坯率低。技術人員通過識別產品特性并結合前期生產經驗,針對該系列品種裂紋敏感性強、導熱性差、加熱溫度區(qū)間范圍窄等特點,對冶煉工序、錠型選擇、加熱制度、軋制工序進行詳細策劃,制定合理工藝,最終該系列品種均實現由大型材廠開坯,成坯率達到81%,且坯料內部質量、表面質量良好,扁鋼成品各項關鍵技術指標水平與鍛坯水平相當,經測算,噸鋼實際生產成本降低0.2萬元。1—7月份以軋代鍛生產入庫1274噸,創(chuàng)效約255萬元。其中,隨著市場開發(fā)的不斷深入,高品質冷作模具鋼DC53扁鋼產品訂貨量提升明顯,2018年上半年訂貨量是2017年同時期訂貨量的3.6倍。本著降低成本,且滿足用戶使用的理念,對于不大于100mm厚的成品扁鋼全部試制軋制開坯。在技術中心和分廠的共同努力下,通過周密的工藝策劃,生產上的精心組織,上半年,分別試制了冷錠和紅轉錠,完成試制500余噸,僅步驟費降低成本140余萬元?! 〉诙堜搹S技術質量處從設備工藝優(yōu)化入手,進一步深挖主體設備的降本增效潛力,不僅大大降低了能源消耗,還有效提高了生產效率?! 〗衲暌詠?,第二軋鋼廠技術質量處重點從設備優(yōu)化工藝入手,進一步深挖主體設備的降本增效潛力,不僅大大降低了能源消耗,還有效提高了生產率。臺車爐和輥底爐是該廠模具鋼車間熱處理的主要設備,也是該廠能源消耗較大的地方。因此,該廠技術質量條線著手從熱處理工藝方面考慮降低成本,他們通過各種檢驗和試驗方法,在保證產品質量的前提下對工藝進行優(yōu)化?! 〉诙堜搹S模具鋼車間現有三臺主要用于坯料退火的臺車爐。該廠技術人員考慮是否可以通過工藝優(yōu)化縮短保溫時間,減少天然氣消耗以實現降低產品生產成本。上半年開展縮短高合工和合工系列坯料退火保溫時間,保溫時間由14小時降至8小時,出爐后修磨檢查,修磨全部正常,產品質量良好。通過優(yōu)化臺車爐坯料退火工藝,1—7月份創(chuàng)效28.8萬元。 四臺輥底爐主要是用于成品退火(回火),其加熱方式是電加熱。該廠技術人員又把降本增效的目光瞄向了這四臺輥底爐。他們在保證產品質量的前提下縮短烘爐時間,通過實際生產驗證,烘爐時間由原來的24小時縮短至8小時,預計全年可降成本約38萬元。